治理减速机漏油的对策

2021-08-24 130

       1.改进透气帽和检查孔盖板

       减速机内压力大于外界大气压是漏油的主要原因之一,如果设法使机内机外压力均衡,漏油就可以防止。减速机虽都有透气帽,但透气孔太小,容易被煤粉     、油污堵塞,而且每次加油都要打开检查孔盖板,打开一次就增加一次漏油的可能性,使原来不漏的地方也发生泄漏。为此,制作了一种油杯式透气帽,并将原来薄的检査孔盖板改为6mm厚,将油杯式透气帽焊在盖板上,透气孔直径为6mm,便于通气, 实现了均压,而且加油时从油杯中加油,不用打开检查孔盖板,减少了漏油机会。

       2.畅流

       要是被齿轮甩在轴承上多余的润滑油不在轴封处积聚,必须使多余的润滑油沿一定方向流回油池, 即做到畅流。具体的做法是在轴承座的下瓦中心开一个向机内倾斜的回油槽,同时在端盖直口处也开一缺口,缺口正对回油槽,这样多余的润滑油经缺口、回流槽流回油池。

       3.改进轴封结构

       (1)输出轴为半轴的减速机轴封改进带式输送机、螺旋卸车机、叶轮给煤机等大多数设备的减速机输出轴为半轴,改造较方便。将减速机解体,拆下联轴器,取出减速机轴封端盖,按照配套的骨架油封尺寸,在原端盖外侧车加工槽,装上骨架油封,带弹簧的一侧向里。回装时如果端盖距联轴器内侧端面35mm以上,则可在端盖外侧的轴上装一个备用油封,一旦油封失效,即可取出损坏的油封从而省去了解体减速机,拆联轴器等费时费力的工序。

       (2)输出轴为整轴的减速机轴封改进整轴传动的减速机输出轴无联轴器,如果按照(1)方案改进,工作量太大也不现实。为减少工作量,简化安装程序,设计了一种可剖分式端盖,并对开口式油封进行了尝试。可剖分式端盖外侧车加工槽,装油封时先将弹簧取出,将油封锯断呈开口状,从开口处将油封套在轴上,用粘接剂将开口对接,开口向上,再装上弹簧,推入端盖即可。

       4.采用新型密封材料

       对于减速机静密封点泄漏可采用新型密封材料粘堵。减速机大修时在接合面、端盖上涂D05硅橡胶密封胶代替早期产品,一般不会出现泄漏,如果减速机运转中静密封点漏油,可用表面工程技术的油面紧急修补剂粘堵,从而达到消除漏油的目的。

       5.认真执行检修工艺

       在减速机检修时,要认真执行工艺规程,油封不可装反,唇口不要损伤,外缘不要变形,弹簧不可脱落,结合面要清理干净,密封胶涂抹均匀,加油量不可超过游标尺刻度。

       6.擦拭

       减速机将密封垫通过治理,一般是可以达到不渗不漏的,但动密封点由于密封件老化,质量差,装配不当,轴表面粗糙度值高等原因,使得个别动密封垫仍有微小渗漏,由于工作环境差,煤尘沾到轴上,显得油乎乎一片,所以需要在设备停止运转后,擦拭轴上的油污。

       减速机漏油现象是比较常见的,也是难以根治的,通过对50余台减速机的治理,基本消除了减速机渗漏现象,设备状况大为改观,个别减速机轴封失效 后,个别减速机更换不久就出现漏油,这可能与油封质量、装配工艺、轴表面粗糙度值高等有关。






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